针对客户现状,岐川技术团队采用了LT-DX-15T低温蒸发器,不仅帮助客户解决了用地紧张、工期漫长等难题,还提升了产线的处理能力,实现节能、**的目的!解决方案:利用LT-DX-15T低温深度蒸发系统,去除重金属,盐类和99%以上的有机物。浓缩比90%-95%,剩余5%-10%浓缩液进入后道处理;蒸发量700-800L/H,采用37℃低温蒸发处理新工艺,处理后水质主要指标达到生化处理条件的要求。运行成本:LT-DX-15T低温蒸发器,90KWh/T,日处置总成本约1125元,年处置总成本约33万元,**减少了客户原处置过程中的低效成本。LT-DX-15T产品图01产品概述低温蒸发器是一种利用热泵的真空蒸发器,全自动控制;真空度保持约-96KPa,蒸发温度保持37℃左右;清洁水产量约为15T/天;能源为电和压缩空气。02主要特征常温37℃蒸发,出水水质好,不易结垢;蒸馏加热与制冷能量循环利用;无需添加药品;污染物质**大化浓缩(废弃物**小化);维护成本极低,无耗材;自动化程度高,集成化设备(**小的占地设计)。冷冻结晶技术的融入使低温蒸发器可高效分离溶液中的固体物质,特别适合高盐化工废水的深度处理。东莞低温蒸发器型号
此外,其抗结垢设计(如强制循环泵与晶种法)使清洗周期延长至3~6个月,维护成本降低50%。某煤化工企业应用后,杂盐母液清洗频率减少50%,设备利用率提升30%,充分验证了其运维经济性。行业应用案例印证了该技术的***适用性。在电镀领域,低温蒸发设备可回收镍、铬等重金属,产水回用于镀件清洗,实现零排放;在新能源行业,锂电池电解液废水经处理后浓缩液结晶干燥回收锂盐,安全性与经济性双优。某江苏企业处理含重金属废水时,年回收锌盐价值超200万元,同时危废减量82%。在生态修复领域,农村畜禽养殖污水经处理后COD去除率超90%,水质达到灌溉标准,助力循环农业发展。尽管技术优势***,低温蒸发设备仍面临初期投资较高、单台处理量受限等挑战。当前设备处理量多在,大规模项目需模块化组合,增加了复杂性与成本。此外,预处理要求严格,需过滤悬浮物以防止堵塞,部分高盐废水(TDS>200,000mg/L)仍存在结垢风险。未来发展方向聚焦于智能化与多技术融合:物联网传感器实时监控运行参数,AI算法预测结垢周期并自动调节工艺;与膜分离、电渗析联用构建“预处理-蒸发-深度净化”全流程体系,提升复杂废水处理效率。 梅州真空低温蒸发器厂家电话低温蒸发器在环保领域发挥重要作用。
可实现低温处置冷凝水,扫除干烧的可能,节能和延长冷凝水蒸发器的使用寿命。为化解上述技术疑问,本实用新型提供如下技术方案:一方面,本实用新型提供一种冷凝水低温蒸发器,包括隔离器皿、设立在隔绝器皿内的蓄水器皿、设立在蓄水器皿底部的低温加热片、设立在蓄水器皿侧边的控制系统;所述控制系统包括电路主板、与电路主板连接的数显控制器;所述电路主板经数显控制器与低温加热片连接;所述蓄水器皿内设立有上限水位感应器和下限水位感应器;所述上限水位感应器和下限水位感应器与电路主板相连接;所述隔离器皿包括***侧面、第二侧面、第三侧面、第四侧面、第五侧面、第六侧面、第七侧面和第八侧面;所述隔离器皿***侧面设立有冷凝水进口、安装孔一和排汽孔;所述排汽孔截面呈沙漏型,为了增大气体排出口面积,也为了使部分冷凝的液体触及后回流;所述排汽孔呈准则横向和竖向排列;在排汽孔围成的矩形中心设立有冷凝水进口;所述安装孔一设立在排汽孔区域的**;所述蓄水器皿的上口部的两侧设立有枝耳,所述枝耳上设立有安装孔二;所述安装孔一和安装孔二的位置逐个对应,有利于蓄水器皿安装在隔离器皿内;所述第二侧面设立有数显灯和数显控制屏。
电镀废水分类收集不到位不够重视,不能够按照生产废水收集的要求进行单独收集管用于生产废水的收集和处理,现在对于处理厂来说,他们只将废水分为四类:某化物废水、镍化物废水,含铬废水和综合废水。对这些废水进行收集后在进行处理。从清洁生产的角度来看,这种做法是不正确的、分类非常混乱。废水中的金属物质没有得到很好的回收,这造成了资源的浪费,同时也增加了废水处理的负荷和成本。各种污染物的特征不同,不能根据污染物不同性质而采取有效的处理措施,从而增加了药剂的用量和处理成本。生物制药领域利用低温蒸发器浓缩疫苗生产废液,有效保留了有效成分的活性,保障了疫苗质量。
一、化工行业陕煤集团煤制乙二醇杂盐母液处理痛点:传统滚筒干燥工艺效率低,危废产量超标,维护成本高。方案:投用岐川15t/d低温蒸发结晶干化系统。效果:COD从14,7597mg/L降至≤100mg/L,浓缩物含水率8%,危废减量70%1。中石油乙烷制乙烯杂盐母液处理痛点:真空转鼓工艺易结垢,处理效率低。方案:采用30t/d低温蒸发系统。效果:COD从15,000mg/L降至32mg/L,杂盐母液干化效率提升3倍1。中农集团农药中间体废水处理痛点:回灌导致前端三效蒸发效率下降。方案:10t/d低温蒸发系统替代传统工艺。效果:危废减量70%,处置成本降低50%1。二、机械加工与表面处理苏州某机加工厂切削液废水处理痛点:COD高达85,000mg/L,含油量高,传统工艺无法处理。方案:岐川低温热泵蒸发器+陶瓷膜过滤。效果:COD降至300mg/L以下,年节省委外费用90万元3。表面处理产业园锌镍合金废水处理痛点:络合剂难处理,传统工艺排水不达标。方案:20t/d低温蒸发+5t/d结晶干化系统。效果:镍含量从3g/L降至<,浓缩物含水率18%1。三、电子与制药行业无锡某电子厂重金属废水处理痛点:每月委外处理费用9万元。方案:1000L/d低温蒸发器浓缩减量。效果:年节省63万元,蒸馏水回用率80%8。 低温蒸发器能改善废水的可生化性。梅州真空低温蒸发器厂家电话
光伏产业中,低温蒸发器可处理含氯硅烷废水,分离杂质的同时回收高纯度硅材料,提升资源利用率。东莞低温蒸发器型号
釜式壳体11下方的设有固定端鞍座20以及滑动端鞍座17,所述滑动端鞍座17上设有鞍座摩擦板18。管箱1的上方设有浓**出口2,管箱1的下方设有浓**进口21。隔离腔5内设有若干隔离板23,且**上端的隔离板23上方设有隔离腔排气口24,底端的隔离板23下方设有隔离腔排液口22。管箱法兰3与前管板4之间采用膨胀聚四氟乙烯垫片,壳程法兰7与后管板6之间采用柔性石墨垫片。结合图1,管箱1及u形管束9等与浓**接触的受压元件均采用s31008耐热不锈钢材料;前管板4选用延长管板兼做法兰的结构,材料采用s31008耐热不锈钢,与管箱法兰3采用螺柱连接,管箱垫片选用膨胀四氟乙烯软垫片;后管板6选用延长管板兼做法兰的结构,材料采用16mn锻件与壳程法兰7采用螺柱连接,垫片选用柔性石墨软垫片;壳程受压元件均选用低合金钢q345r或者16mn锻件;u形管束9末端安装管束防震装置16;蒸汽出口12的下方设置除沫器13,除沫器选用丝网除沫器,丝网材料选用s30408不锈钢;壳程筒体上设置连续排污口15,连续排污口必须设定在正常液位以下;滑动端鞍座17与基础接触面之间,设置滑动摩擦板18,采用双层钢板夹持聚四氟乙烯板的结构,上层钢板与鞍座焊接固定,下层钢板与基础预埋钢板焊接固定。东莞低温蒸发器型号