企业商机
铝合金电缆头基本参数
  • 品牌
  • 深圳时代电气
  • 型号
  • 深圳时代电气
铝合金电缆头企业商机

深圳时代电气为坪山某中学(1台630kVA干式变压器,散热风机噪音超60dB,影响教室授课)进行降噪改造。设计上,选用FB-700型教学级低噪音风机(功率0.4kW,风量4500m³/h,噪音≤45dB,符合GB/T13384-2008标准),风机采用静音电机+隔音罩设计,替换原有3台高噪音风机;支架加装5mm厚硅胶减震垫,降低振动传递。施工中,利用假期(2天完工)作业,拆除旧风机(做好线路标记),新风机固定于变压器顶部(水平偏差≤2mm),接线紧固力矩值10N・m;调试时,测试教室噪音(距变压器10m处≤40dB)、温升(满负荷运行≤58℃)。改造后,课堂环境安静,师生满意度提升,变压器运行稳定,年减少因噪音导致的教学调整2次。观澜团队每学期开学前上门清洁风机,检查减震垫状态。高层建筑变压器的外置型散热风机,垂直安装于变压器柜体侧面,节省安装空间。光明区铝合金电缆头试验

光明区铝合金电缆头试验,铝合金电缆头

深圳时代电气为罗湖某商业写字楼(30层,10kV铝合金电缆头运行7年,需维护)提供维护服务。维护内容包括:清理电缆头表面灰尘、油污,检查绝缘层(无开裂、老化),紧固螺栓(力矩值35N・m,符合DL/T574-2010标准),测试绝缘电阻(≥1000MΩ)、交流耐压(25kV/1min无击穿);对1个应力锥老化的电缆头进行更换(同型号JL-HV-10kV)。施工中,利用写字楼夜间停业时段(23:00-5:00)作业,断电后操作(做好应急供电准备),维护后恢复供电(无设备停机)。维护后,商业写字楼高压供电稳定,电梯、空调设备运行无故障,年停电时间缩短至30分钟以内。观澜团队每半年上门维护,保障高压供电安全。龙华区外置型变压器散热优化健身房的铝合金电缆头,适配跑步机、空调电缆,承载电流大,满足高负载用电需求。

光明区铝合金电缆头试验,铝合金电缆头

深圳时代电气为光明区某工业园区(1台2000kVA油浸式变压器,散热风机振动超标(≥5mm/s),导致配电房墙体共振异响)进行振动治理。设计上,保留原有FB-1000型风机(性能完好),对4台风机支架进行改造:更换为弹簧减震支架(阻尼系数0.2),支架与地面间加装8mm厚丁腈橡胶垫(进一步减振),风机与支架连接采用柔性抱箍(减少刚性传递)。施工中,利用园区停产窗口期(1天完工)作业,拆除旧支架,新支架固定力矩值15N・m(兼顾紧固与减振),调整弹簧预压缩量(确保各风机受力均匀);调试时测试振动值(降至≤2.0mm/s)、墙体异响(完全消除)、温升(满负荷运行≤65℃)。治理后,配电房环境改善,工人巡检舒适度提升,变压器运行稳定,无因振动导致的部件松动。观澜团队每半年上门检查弹簧弹性,确保减振效果。

深圳时代电气为罗湖某商业写字楼(原有动力柜老化,故障频发)改造热插拔式动力柜。设计上,将原有固定柜更换为MNS-H系列热插拔式动力柜(额定电流1600A,符合GB7251.1-2013标准),柜体采用冷轧钢板喷塑(防腐蚀),模块支持热插拔(维护便捷),内置智能监控模块(实时监测负载)。施工中,利用写字楼夜间停业时段(23:00-5:00)作业,拆除旧柜体(做好线路标记),新柜体安装偏差≤2mm,铜排连接力矩值30N・m;调试时,测试模块切换(切换时间≤50ms)、监控功能(数据上传准确)。改造后,商业写字楼动力柜故障率从每月3次降至0,维护效率提升70%,办公设备运行稳定。观澜团队每季度上门检查监控模块,保障运行可靠。公路养护站的铝合金电缆头,防水防尘,适配养护设备电缆,保障户外作业供电。

光明区铝合金电缆头试验,铝合金电缆头

深圳时代电气为福田某商业广场(地下车库,低压铝合金电缆头腐蚀损坏)更换电缆头。设计上,选用耐腐蚀铝合金电缆头(JL-LV-1kV,适配70mm²电缆,符合GB50217-2018标准),电缆头外壳采用阳极氧化处理,耐盐雾腐蚀≥1000h,适配地下车库潮湿环境。施工中,利用商业广场夜间停业时段(23:00-5:00)作业,拆除损坏电缆头(清理导体氧化层),安装新电缆头(对准导体,偏差≤1mm),紧固力矩值28N・m,缠绕防水胶带;测试绝缘电阻(≥150MΩ)、通断性能(正常)。更换后,商业广场地下车库照明、通风系统运行稳定,电缆头腐蚀故障率降为0。观澜团队每季度上门检查电缆头腐蚀情况,保障供电可靠。工地临时配电的热插拔式动力柜,便携设计,带滚轮移动,适配施工场地灵活供电。商业中心热插拔式动力柜咨询

实验室的热插拔式动力柜,防电磁干扰,为精密仪器供电,模块插拔不影响设备运行。光明区铝合金电缆头试验

深圳时代电气为龙华某农村光伏台区(1台500kVA油浸式变压器,接入光伏电源后,风机受谐波影响频繁启停)进行兼容改造。设计上,将原有2台FB-700型风机更换为FB-700P型光伏兼容风机(功率0.4kW,风量4500m³/h,内置谐波滤波器(THD≤5%),符合GB/T13384-2008标准);新增光伏-电网切换模块(光伏供电异常时自动切换至电网,保障风机运行)。施工中,利用光伏出力低谷时段(夜间)作业,拆除旧风机(检查电机因谐波损坏情况),新风机支架固定力矩值12N・m,滤波器接线与光伏逆变器输出端并联;调试时测试谐波耐受(在30%谐波环境下正常运行)、切换功能(光伏断电后0.5秒切换至电网)、温升(满负荷运行≤60℃)。改造后,风机运行稳定,光伏台区供电可靠性提升,年减少因风机故障导致的光伏弃电损失约3万元。观澜团队每季度上门检查滤波器状态,确保兼容效果。光明区铝合金电缆头试验

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